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制粒机主轴断裂的处理措施
1、问题的提出
制粒机主轴上装置大齿轮部位发生研轴现象,咱们对大齿轮进行了扩孔,对主轴研磨部分进行了焊补(主轴资料为45钢,焊补前预热至约200℃,焊补后用生石灰保温),精车至要求尺度。修理完成后,仅使用了7天,主轴发生了开裂事端,开裂部位即过渡圆弧部分。调查断口,在圆周上有深约2~3mm的黑色痕迹,应该是焊补时发生的微裂纹,此裂纹成为应力会集源,致使裂纹快速开展,导致主轴开裂。
2、原因剖析与采纳办法
2.1、调查断口
典型的单向曲折疲惫断品:整个断面,有约60%的磨光区,约40%的灰色最 后破断区,且在轴的外侧,疲惫中心发生在最 后破断区的对侧,只需一个,仔细调查轴的开裂部位,过渡圆弧部分外表粗糙度较大,可看到明晰的刀纹,该刀纹即为应力会集源。
依据最 后破断区在轴的外侧,以及疲惫中心只需一个的状况,咱们以为,轴的应力会集程度较小,名义应力较低。
2.2、应力循环次数计算
依据设备作业记载,设备作业时刻为16848小时,主轴转速为11转/分,则应力循环次数为11119680次,现已超过了一般疲惫极限的1×10(7)次。阐明作业应力与资料的疲惫损坏应力极为挨近,也进一步验证了【1】的定论。
2.3、轴的作业状况
该制粒机电动机型号为Y160L-4,15KW,减速机型号为JZQ500,速比23.34,输出轴上装置一个小齿轮,大齿轮通过12根M24的螺栓固定于盘体反面,大齿轮装置在主轴上,二者之间有一个键联接,构成一个悬臂梁结构,主轴与水平夹角约45°。
2.4、采纳办法
通过剖析,只需采纳一些小办法,减小应力会集系数,消除下降主轴强度的要素,充分发挥资料的潜力,即可解决问题,具体办法如下:
(1)加大过渡部分的圆角,将圆角由R3加大到R8,应力会集系数由2.09降至1.51。
(2)原键槽过长,一向延伸至过渡圆角部分,依据传动系统的结构可知,该键联接不传递动力,轴滚动的阻力,仅仅是滚动轴承的阻力,能够忽略不计。因而,咱们将键槽外移60mm,避开过渡圆角部分。应力会集系数由1.51下降到1.0。
(3)下降过渡圆角部分的外表粗糙度,在该部位车削完成后,用120#砂布,将车削的刀纹悉数磨掉。外表质量系数由0.95进步至1.0。
(4)将悬臂轴的直径由φ120mm,加大到φ123mm。
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